本報(bào)訊 近日,新鋼新良特鋼公司(下稱新良特鋼)成功開發(fā)了新鋼種石油管用鋼,并實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn),產(chǎn)量達(dá)2840噸。該鋼種不僅沒有結(jié)疤、裂紋等表面缺陷,而且有害元素磷、硫含量達(dá)到用戶的標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品合格率達(dá)100%。
積極開發(fā)新產(chǎn)品,拓寬市場(chǎng)、提升競(jìng)爭(zhēng)力和提高經(jīng)濟(jì)效益,是新良特鋼多年來的傳統(tǒng)做法,平均每年能夠開發(fā)出10余個(gè)電爐鋼新產(chǎn)品。然而,今年突發(fā)的新冠肺炎疫情給新良特鋼開拓新市場(chǎng)和開發(fā)新品種增加了難度。面對(duì)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變、鋼鐵市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻等不利局面,新良特鋼在做好市場(chǎng)研判、搶抓有效訂單的同時(shí),通過取長補(bǔ)短、優(yōu)化工藝等措施,在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下不斷開發(fā)新產(chǎn)品,攻克了一個(gè)又一個(gè)難題。
新良特鋼此次冶煉的石油管用鋼屬于包晶鋼,容易出現(xiàn)凹陷、裂紋等質(zhì)量缺陷,再加上用戶對(duì)鋼坯中的硫、磷含量要求較為苛刻,生產(chǎn)有一定難度。為了冶煉好這批石油管用鋼,新良特鋼一方面在冶煉過程中要求工程技術(shù)人員全程跟蹤,對(duì)生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)糾正;另一方面在冶煉環(huán)節(jié)中保持爐料干凈,初煉爐做到嚴(yán)格控制鋼水溫度、堿度,確保良好的脫碳效果。同時(shí),新良特鋼在充分利用真空爐去氣的同時(shí),在精煉爐冶煉環(huán)節(jié)上實(shí)施優(yōu)化造渣制度、氬氣控制曲線、延長白渣保持時(shí)間等有效措施,從而使硫、磷,以及氮、氫、氧氣體含量全部達(dá)到用戶要求。此外,新良特鋼將鐵水入爐比控制在85%以上,冶煉出的鋼水不僅銅、砷等有害元素少,而且在脫碳過程中利于去除夾雜物等,為提高鋼水純凈度創(chuàng)造良好條件,較好地發(fā)揮了真空爐和高鐵水入爐比的優(yōu)勢(shì),從而保證了該鋼種生產(chǎn)的穩(wěn)定順行。 (葉偉忠)
《中國冶金報(bào)》(2020年07月02日 05版五版)