寶武集團中南股份特軋廠板材工序自動定尺剪切項目近日完工正式投入使用,實現(xiàn)了軋制后可根據(jù)生產(chǎn)訂單需求自動測量鋼板剪切范圍,進行鋼板自動剪切,向板材工序全流程自動化生產(chǎn)再向前邁出堅實的一步。
中南股份特軋廠板材工序自動定尺剪切項目通過在精整定尺剪前增設頭尾輪廓儀,可以實時測量來料鋼板的頭尾缺陷,以此數(shù)據(jù)重新優(yōu)化剪切二級規(guī)程,根據(jù)鋼板來料情況準確設定頭部、板體、樣體、尾部等位置的剪切長度,不再需要人工進行劃線指導剪切操作,實現(xiàn)鋼板剪切尺寸命中率100%,確保鋼板頭尾的缺陷精準剪切干凈。同時采用國內(nèi)自主研發(fā)的復尺儀,升級質(zhì)量預警功能,實現(xiàn)鋼板自動剪切后的尺寸測量判定與系統(tǒng)訂單進行復核。復核合格后可將系統(tǒng)數(shù)據(jù)直接傳遞到噴印系統(tǒng)中,進行自動噴印。
板材自動定尺剪切的投入使用,改變了原來需要人工手動劃線的現(xiàn)狀,降低員工勞動強度,消除了員工3D崗位的安全風險,促進了鋼板精整在線生產(chǎn)效率提升,剪切效率由原來的每小時可剪切40件鋼板提高到每小時剪切50件,長度窄帶公差的控制精度也提高17.3%,并有效降低金屬消耗量和人工成本,每月可實現(xiàn)降本增效15.3萬元。 (陳立新 陳睿)