問:面對鋼鐵行業(yè)寒冬,基層有啥“好招”?
答:軋材廠運行車間苦練“內功”,全面對標找差,追求極致的能源消耗,降低生產成本。
9月份,棒二加熱爐熱裝率離75%的目標值有差距,車間副主任項華培全程跟蹤熱裝流程,從改善流程和內部管理兩方面進行改進。
1.熱送流程優(yōu)化 效率再提高
以往熱坯吊運過程中,沒有考慮到廠房結構因素,采用就近卸坯原則,易導致熱坯置于風口處,熱量快速流失。為此,項華培將遠離風口的堆位作為熱坯堆位,減緩熱量損失速度。
2.加強內部管理 收發(fā)更規(guī)范
加強坯管和崗位人員熱裝管理,坯料收發(fā)按“先回先進”原則組織,實行賽馬機制,對熱裝率排名前三小組進行激勵嘉獎,提高各小組提升熱裝率的積極性。
坯管人員現場吊運熱坯
隨著流程的優(yōu)化改進,坯管小組全員的不懈努力,10月份熱裝率達到了82.5%,超過目標值7.5個百分點,11月份熱裝率達到了83.2%,超過目標值8.2個百分點,伴隨熱裝率的提升,煤氣消耗也有效降低。(黃來)