本報通訊員 王述杰
賈旭崗,安鋼第一煉軋廠技術(shù)質(zhì)量科主管,主要負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)爐、電爐、精煉爐煉鋼技術(shù)研究、創(chuàng)新、攻關(guān)工作。在他的參與指導(dǎo)下,該廠2020年100噸轉(zhuǎn)爐創(chuàng)出了24小時內(nèi)冶煉54爐鋼的歷史最高紀(jì)錄。其中,單爐冶煉周期最快達(dá)到23分52秒,比對標(biāo)單位冶煉周期還要快,跑出了轉(zhuǎn)爐投產(chǎn)以來最快“加速度”。
賈旭崗2004年大學(xué)畢業(yè)來到安鋼后扎根煉鋼一線,他在實踐中學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中提高,快速成長為了煉鋼廠里方面最年輕的行家里手,成為大家公認(rèn)的煉鋼“技術(shù)控”。賈旭崗先后參與的煉鋼攻關(guān)項目累計有60余項,項目攻關(guān)報告摞起來有1尺多高,創(chuàng)新成果多次獲得公司級科技進(jìn)步獎,他也獲得2019年度安鋼優(yōu)秀科技工作者。
懂煉鋼的人都知道,現(xiàn)代化的煉鋼不再是靠力氣,而是靠技術(shù)創(chuàng)新增效益。同樣的條件、同樣的物料,通過優(yōu)化冶煉工藝,提高操作水平就能創(chuàng)造出奇跡。焊絲鋼在所有鋼種中效益最好,也是最難煉的鋼種。為了攻克焊絲鋼冶煉難題,賈旭崗堅守在轉(zhuǎn)爐煉鋼一線,收集分析過程數(shù)據(jù),通過采取優(yōu)化轉(zhuǎn)爐爐料結(jié)構(gòu)、調(diào)整錳類合金、脫氧劑和脫氧加入量等措施,摸準(zhǔn)了焊絲鋼的“脾氣”,疏通了冶煉焊絲鋼的瓶頸。2020年初以來,該廠在焊絲鋼方面實現(xiàn)了質(zhì)量效益的雙提升。
2020年11月份,該廠100噸電爐施行冶煉新工藝。入爐廢鋼料型、兌鐵比例、冶煉工藝、生產(chǎn)周期……這些項目都發(fā)生了根本性的變化。新的冶煉工藝讓電爐崗位的“掌勺人”有很多不適,生產(chǎn)也出現(xiàn)了一些問題。為此,賈旭崗把辦公室搬到了電爐操作室,及時跟蹤電爐冶煉狀況,第一時間掌握各類數(shù)據(jù)和指標(biāo)變化,隨時和操作工進(jìn)行溝通交流,提出指導(dǎo)性意見,班產(chǎn)保持了穩(wěn)定。
階段性的成績并沒有讓賈旭崗自滿,為了在高起點上再拔高,全面發(fā)揮電爐短流程生產(chǎn)優(yōu)勢,他從細(xì)節(jié)入手,把電爐冶煉的35個鋼種的供氧、供電參數(shù)進(jìn)行了匯總,并根據(jù)廢鋼料型逐項進(jìn)行了分析。賈旭崗找出了不同鋼種、不同廢鋼料型模式下最優(yōu)的供氧、供電參數(shù),并進(jìn)行了固化,形成了適合“一罐鐵、一籃料”生產(chǎn)工藝的電爐冶煉操作新模型,為電爐崗位職工操作提供了最實用、最快捷、最方便的秘訣。
創(chuàng)新是一種態(tài)度、一種精神、一種力量。賈旭崗始終圍繞煉鋼生產(chǎn)的難點,主動擔(dān)當(dāng)盡責(zé)、主動創(chuàng)新求變。
在電爐“一罐鐵一籃料”攻關(guān)中,由于廢鋼采購資源比較復(fù)雜,不同廢鋼對電爐冶煉工藝影響有所不同,同時電爐廢鋼性價比差異較大。為了合理判定不同廢鋼的性價比和不同廢鋼對電爐工藝的影響,賈旭崗制訂出電爐高效率、高效益、低成本的最佳廢鋼配比方案。此方案噸鋼效益增加了近300元。
《中國冶金報》(2021年1月5日 03版三版)