本報(bào)通訊員 甘志鴻
如何鼓勵(lì)職工攻克一線生產(chǎn)難題、助力企業(yè)提質(zhì)增效?新鋼集團(tuán)煉鐵事業(yè)部原料作業(yè)區(qū)通過(guò)開(kāi)展小改小革征集活動(dòng),倡導(dǎo)職工圍繞提高生產(chǎn)效率、解決技術(shù)困難,主動(dòng)思考、積極作為,圍繞上述問(wèn)題給出了參考答案。
煉鐵事業(yè)部原料作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)原料的進(jìn)廠、儲(chǔ)運(yùn)、混勻造堆等工作,具有生產(chǎn)節(jié)奏快、智能化程度高的特點(diǎn)。為提高生產(chǎn)效率、降低故障率,該作業(yè)區(qū)借煉鐵事業(yè)部“問(wèn)計(jì)于民”活動(dòng)的契機(jī),在班組和職工中實(shí)施“小改小革獎(jiǎng)勵(lì)辦法”,旨在鼓勵(lì)骨干乃至廣大職工在日常工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、減少生產(chǎn)和設(shè)備故障,并為提高工作效率提出合理且操作性強(qiáng)的改進(jìn)方案。凡提出的意見(jiàn)和建議經(jīng)作業(yè)區(qū)評(píng)審后,確定有利于安全生產(chǎn)、減輕職工勞動(dòng)強(qiáng)度、提高效率效益,就可以得到作業(yè)區(qū)的大力扶持,把來(lái)自一線的創(chuàng)新想法變成項(xiàng)目實(shí)例和成果獎(jiǎng)勵(lì)。
日前,以新鋼集團(tuán)煉鐵事業(yè)部原料作業(yè)區(qū)職工陸培松為首的攻關(guān)小組提出的“解決靠車(chē)信號(hào)頻繁丟失的問(wèn)題”合理化建議獲得了2000元獎(jiǎng)金。此前,煉鐵事業(yè)部大部分生產(chǎn)原料通過(guò)火車(chē)運(yùn)輸方式進(jìn)廠,在翻車(chē)機(jī)卸車(chē)過(guò)程中,頻繁出現(xiàn)靠車(chē)信號(hào)丟失的問(wèn)題,導(dǎo)致一組車(chē)皮平均需人工調(diào)校10次,按每天需卸15組車(chē)來(lái)計(jì)算,累計(jì)影響有效卸車(chē)時(shí)間,職工安全生產(chǎn)和卸車(chē)效率均無(wú)法得到有效保障。對(duì)此,陸培松與班組成員開(kāi)展了攻關(guān),他們發(fā)現(xiàn)靠車(chē)信號(hào)丟失故障主要是靠車(chē)板支撐部分軸銷(xiāo)輕微磨損產(chǎn)生位移造成的。他們提出合理化建議,得到作業(yè)區(qū)的認(rèn)可和支持,通過(guò)仔細(xì)分析靠車(chē)板的結(jié)構(gòu)和性能、翻車(chē)機(jī)油缸的受力情況,采取改變靠車(chē)板信號(hào)器的固定方式,將傳統(tǒng)的靠車(chē)板信號(hào)開(kāi)關(guān)位置移動(dòng)至油缸上。經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的試運(yùn)行,靠車(chē)信號(hào)丟失的現(xiàn)象再也沒(méi)有出現(xiàn)過(guò),單臺(tái)翻車(chē)機(jī)卸一組車(chē)也由2個(gè)小時(shí)縮短至如今的1小時(shí)30分。
今年是新鋼集團(tuán)煉鐵事業(yè)部極具壓力與挑戰(zhàn)的一年,不僅要面臨生產(chǎn)降本增效、保障設(shè)備高效運(yùn)行,還要完成多項(xiàng)環(huán)保技改工程。在嚴(yán)峻的形勢(shì)下,煉鐵事業(yè)部按照“問(wèn)計(jì)于民”的思路,廣開(kāi)言路,集思廣益,發(fā)動(dòng)職工排查工作中存在的不足,挖掘生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的改善點(diǎn),全方位推進(jìn)降本增效工作。
此外,為使一線職工的創(chuàng)新成果得到認(rèn)可和推廣,新鋼集團(tuán)原料作業(yè)區(qū)在職工較為集中的場(chǎng)所制作了一塊“小改小革成果獎(jiǎng)牌”,展示職工的創(chuàng)新方案與成果,以此激勵(lì)吸引更多的一線職工參與到活動(dòng)中,促進(jìn)創(chuàng)新成果共享,增強(qiáng)作業(yè)區(qū)、班組與職工之間的凝聚力,引導(dǎo)一線職工們以主人翁的姿態(tài),將工作中的觀察和思考轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng),以創(chuàng)新推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。
《中國(guó)冶金報(bào)》(2024年04月17日 08版八版)