本報(bào)訊 2019年,馬鋼煉鐵總廠多管齊下,科學(xué)管理,使球團(tuán)礦質(zhì)量指標(biāo)得到穩(wěn)步提升。2019年,該總廠球團(tuán)礦質(zhì)量綜合合格率達(dá)到99.4%,領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)同行。其中球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度3000N,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度92.36%,10mm~18mm粒度為89.13%,同比分別提高了47N、0.16%和0.3%,成為國(guó)內(nèi)同行中的翹楚。
球團(tuán)礦綜合合格率是球團(tuán)礦質(zhì)量的關(guān)鍵性技術(shù)指標(biāo),也是該總廠2019年制訂的質(zhì)量攻關(guān)目標(biāo)之一。2019年初以來(lái),該總廠從工藝、設(shè)備、操作等方面,圍繞影響球團(tuán)礦質(zhì)量的鐵精礦粒度、水分、膨潤(rùn)土質(zhì)量、混合料混勻效果等主要因素,針對(duì)配料、造球、焙燒等關(guān)鍵質(zhì)量工序,把質(zhì)量目標(biāo)分解到崗位,對(duì)照技術(shù)參數(shù)強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)操作,強(qiáng)調(diào)“上道工序?yàn)橄碌拦ば蚍?wù)”理念,力求“球團(tuán)礦生球質(zhì)量合格率達(dá)到100%”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。與此同時(shí),針對(duì)目前鐵精礦價(jià)格逐步走高的市場(chǎng)狀況,為了降低球團(tuán)礦生產(chǎn)成本,該總廠配用大量質(zhì)量波動(dòng)大、品質(zhì)低的國(guó)內(nèi)精礦,對(duì)造球工序產(chǎn)生較大的不利影響。為此,該總廠一方面加強(qiáng)原料管理,嚴(yán)把原料關(guān),做好原料準(zhǔn)備工作,合理搭配使用自產(chǎn)礦、進(jìn)口礦和國(guó)內(nèi)礦,提高細(xì)精礦粉的使用比例,同時(shí)根據(jù)原料質(zhì)量情況,及時(shí)調(diào)整赤鐵礦、磁鐵礦的配比及焙燒溫度,盡力穩(wěn)定豎爐爐況;一方面成立“保豎爐系統(tǒng)穩(wěn)定”攻關(guān)小組和開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽,對(duì)潤(rùn)磨、造球等工藝波動(dòng)情況跟蹤觀察,主動(dòng)攻關(guān)、全員攻關(guān),確保系統(tǒng)穩(wěn)定,夯實(shí)球團(tuán)礦奪取高質(zhì)量指標(biāo)的基礎(chǔ)。
此外,該總廠加強(qiáng)設(shè)備基礎(chǔ)管理,加大設(shè)備點(diǎn)檢定修質(zhì)量考核力度,強(qiáng)化設(shè)備全程良性受控,力求故障停機(jī)時(shí)間為零、檢修準(zhǔn)備時(shí)間為零、設(shè)備質(zhì)量事故為零,努力提升設(shè)備綜合效率,為球團(tuán)礦質(zhì)量取得佳績(jī)提供了強(qiáng)有力保障。 (程軍)