近日,特軋廠棒三線成功實(shí)現(xiàn)K3切分工藝軋制22mm規(guī)格螺紋鋼。
據(jù)了解,原工藝采用國(guó)內(nèi)大多數(shù)控軋控冷廠家所制定的K5切分軋制技術(shù),其原因是防止軋件穿水后切分帶難以消除,產(chǎn)生成品表面折疊缺陷,造成成品質(zhì)量問題。但經(jīng)過軋鋼首席工程師的推算,可通過一種巧妙的方法將軋件扭轉(zhuǎn)消除切分帶,這種技術(shù)已成功申報(bào)技術(shù)秘密。在特軋廠技術(shù)人員從料型大小、延伸系數(shù)、進(jìn)出口導(dǎo)衛(wèi)尺寸、軋輥孔型設(shè)計(jì)、成品軋制速度等諸多方面進(jìn)行多次論證后,將22mm規(guī)格螺紋鋼二切分工藝由K5切分改進(jìn)成K3切分,并一次成功上冷床,試軋后,質(zhì)量的表面檢測(cè)、性能檢測(cè)均符合要求。
此工藝由原來的17個(gè)道次,減少為16個(gè)道次,并且在K3道次實(shí)現(xiàn)2切分,軋制更加穩(wěn)定,減去的兩個(gè)預(yù)精軋道次,省去了兩套機(jī)架的軋輥和備件消耗,由此可降低電耗1~2kWh/噸,達(dá)到效率提升和降本增效的目的。原15、16機(jī)架位350型軋機(jī),不能通過線下打焊裝置進(jìn)行打焊,每次更換15、16機(jī)架都需要浪費(fèi)8分鐘以上時(shí)間對(duì)孔型打焊操作,其目的是防止咬入打滑堆鋼,這次技術(shù)改造減少了15、16兩套機(jī)架可以降低預(yù)精 軋軋輥更換的工藝時(shí)間,平均每輪規(guī)格可以節(jié)約60分鐘以上,有效作業(yè)率可提升0.2%,棒三產(chǎn)能進(jìn)一步得到提升。
至此,棒三線20規(guī)格及以上的螺紋鋼,均實(shí)現(xiàn)了在K3切分的工藝,效率和成本優(yōu)勢(shì)得到逐步釋放。