今年春節(jié)以來(lái)受疫情影響,建筑鋼材市場(chǎng)存量巨大,嚴(yán)重制約公司盈利水平,在此關(guān)鍵時(shí)刻,軋鋼廠各項(xiàng)新品開(kāi)發(fā)工作穩(wěn)步向前推進(jìn),為公司減虧貢獻(xiàn)力量。
單系統(tǒng)檢修期間,軋鋼廠新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)并沒(méi)有檢修,反而加快步伐,大步跨越。3月份,MG335開(kāi)發(fā)工作如期啟動(dòng),開(kāi)發(fā)前,針對(duì)錨桿鋼可能會(huì)出現(xiàn)的大頭大尾現(xiàn)象,尺寸難以控制、軋線不穩(wěn)定等問(wèn)題,軋鋼廠干部員工不等不靠、勠力同心,成立技術(shù)攻關(guān)小組,開(kāi)展專項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)。軋鋼廠各級(jí)管理人員履職盡責(zé),不分晝夜堅(jiān)守崗位,并召開(kāi)了3次專題會(huì)討論研究,明確任務(wù)分工。技術(shù)人員先后從成分設(shè)計(jì)、料型優(yōu)化、孔型系統(tǒng)設(shè)計(jì)、溫度參數(shù)調(diào)整等多方面入手,并在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)各架次軋機(jī)壓下量及試軋過(guò)程工藝參數(shù)、電機(jī)負(fù)荷等參數(shù)進(jìn)行多次驗(yàn)證,編制新的軋制工藝表,制定新的工藝控制標(biāo)準(zhǔn),最終形成工藝優(yōu)化的軋制方案。試軋階段通過(guò)工藝參數(shù)優(yōu)化,將原粗軋2到5架次無(wú)孔型軋制優(yōu)化為有孔型軋制,形成了平—箱—橢—橢—橢—圓的全新孔型系統(tǒng),增強(qiáng)了軋制的穩(wěn)定性,大幅度降低了調(diào)整工控制難度,成功解決了錨桿鋼軋制過(guò)程中孔型設(shè)計(jì)、軋制工藝設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整等技術(shù)難點(diǎn),產(chǎn)品大頭大尾現(xiàn)象也得到了優(yōu)化,1#飛剪切損也隨之降低,進(jìn)一步提高了成材率。同時(shí)通過(guò)對(duì)加熱爐各段溫度進(jìn)行優(yōu)化,使軋件溫度低、粗軋力矩過(guò)大的問(wèn)題得以解決,也保障了鋼材尺寸的穩(wěn)定性。
在此次新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中,軋鋼廠領(lǐng)導(dǎo)干部、技術(shù)人員日夜堅(jiān)守現(xiàn)場(chǎng),全員一心攻難題、提指標(biāo),克服錨桿鋼開(kāi)發(fā)諸多困難,形成了團(tuán)結(jié)一心干事業(yè)、奮勇?tīng)?zhēng)先再超越的濃厚氛圍。(周慧敏)