今年來,陜鋼龍鋼公司煉鐵廠干部職工立足本職崗位,深推“我為企業(yè)降本增效獻(xiàn)一計、出一策、干一事”主題活動,加大技術(shù)改造力度,淘汰落后技術(shù),助推企業(yè)“國內(nèi)一流、行業(yè)領(lǐng)先”總目標(biāo)早日實現(xiàn)。
欄板加高改造挖潛能
隨著“高效冶煉”模式不斷深入推進(jìn),現(xiàn)有燒結(jié)設(shè)備不能滿足高爐燒結(jié)礦高質(zhì)量按需供應(yīng),如設(shè)備正常維檢,將直接影響高爐“高效冶煉”。
為了確保高爐“糧倉”充盈,燒結(jié)工序技術(shù)攻關(guān)小組通過多次現(xiàn)場查看和理論計算,決定在原有基礎(chǔ)上對燒結(jié)機(jī)臺車欄板進(jìn)行加高改造,深挖燒結(jié)機(jī)潛能。改造后,通過將臺車欄板高度由750mm增加至900mm,成功使燒結(jié)礦利用系數(shù)大幅提高,年可節(jié)約燒結(jié)礦加工費(fèi)470萬元。
料溫提升改造降成本
受氣候變化影響,當(dāng)燒結(jié)機(jī)混合料溫度過低,不僅需大量消耗熱能,且會造成燒結(jié)礦透氣性差、品位變差,嚴(yán)重制約高爐高效生產(chǎn)。
為解決這一工藝缺陷,工藝技術(shù)人員決定采用混合機(jī)內(nèi)部通入蒸汽來提高料溫,通過在吊掛結(jié)構(gòu)處安裝蒸汽管,并在蒸汽管上安裝噴嘴,均勻噴灑蒸汽,改善混合料溫度。改造后,混合料溫由54℃提高到目前67℃,燒結(jié)礦固燃消耗降低約6kg/t礦,年可降本400萬元。
焦粉分流改造節(jié)費(fèi)用
該單位450㎡燒結(jié)燃料破碎系統(tǒng)由反擊破碎和四輥破碎組成,因破碎前無燃料粒度分級裝備,所有焦粉物料必須反擊破碎后,再經(jīng)過四輥破碎,造成設(shè)備負(fù)荷增加和使用壽命減短,導(dǎo)致維修頻次和維修費(fèi)用居高不下。
為了降低備件損耗及維修費(fèi)用,該單位決定在燃料破碎前加設(shè)一臺雙層振動篩,一層利用電液插板閥連接振動篩與燃料倉;二層利用振動給料機(jī)連接振動篩與雙反擊式破碎機(jī)。改造后,破碎四輥下輥子壽命直接延長3個月,年可節(jié)約備件維修費(fèi)用40萬元。(魚小飛)