近期,陜鋼集團(tuán)龍鋼公司軋鋼廠高線作業(yè)區(qū)深入落實(shí)“系統(tǒng)成本再降100元”目標(biāo)任務(wù),動(dòng)員全體干部員工立足崗位、從細(xì)處著手,從小事做起,集思廣益,解決影響生產(chǎn)的問(wèn)題,成效顯著。
“巧”改剪刃增效益
線材卡斷剪位于精軋前與側(cè)活套之間,針對(duì)精軋區(qū)卡斷剪剪刃更換頻繁、銷(xiāo)軸腐蝕、卡死不動(dòng)作、費(fèi)用高等問(wèn)題,該作業(yè)區(qū)技術(shù)人員在多次考察驗(yàn)證后,使用鋼板制作卡斷剪底座,在經(jīng)常磨損的回轉(zhuǎn)裝置銷(xiāo)軸部位安裝關(guān)節(jié)軸承,降低銷(xiāo)軸磨損,同時(shí)將上下兩片剪刃改為單片剪刃式,并加大氣缸型號(hào),改造后,有效降低了剪刃消耗和設(shè)備故障率,月節(jié)約維修時(shí)間5小時(shí),年綜合創(chuàng)效30余萬(wàn)元。
變“廢”為寶顯奇效
在軋鋼生產(chǎn)中,精軋后導(dǎo)槽的固定主要靠C型夾具裝配,利用壓輪旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)螺桿上下移動(dòng),從而達(dá)到固定導(dǎo)槽的目的。但是長(zhǎng)期受濁環(huán)水的侵蝕,導(dǎo)致壓輪無(wú)法拆卸,只能對(duì)螺桿進(jìn)行切割做報(bào)廢處理。為了使夾具裝配能再次使用,技術(shù)人員將螺桿上下兩端割掉,利用鉆床將螺套及剩余螺桿取出,用小螺母代替螺套焊接固定,從而達(dá)到修復(fù)導(dǎo)槽的目的。此舉可節(jié)約備件費(fèi)用20余萬(wàn)元。
“H型”上線穩(wěn)生產(chǎn)
線材精整區(qū)域,由于打包機(jī)上方大梁頻繁變形,易造成誤機(jī),影響生產(chǎn)。針對(duì)此問(wèn)題,該作業(yè)區(qū)技術(shù)人員實(shí)地勘察,發(fā)現(xiàn)打包機(jī)立柱上方承重大梁尺寸偏小,無(wú)法承受PF線運(yùn)行沖擊,導(dǎo)致PF線牽引軌、承重軌變形卡阻。經(jīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)打包機(jī)立柱、梁間距測(cè)量對(duì)比后,決定采用耐沖擊的H型鋼代替原槽鋼。改造后,運(yùn)行效果良好,滿足生產(chǎn)需求,每月可減少誤機(jī)1.5小時(shí)。(高蒙)